淺析整流板對天然氣流量計量的影響
在工業(yè)化迅速發(fā)展的大時代,缺少不了壓力變送器、流量計、液位計、密度計、差壓變送器等儀表把現(xiàn)場第一數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)焦た叵到y(tǒng)上,為整個工業(yè)自動化系統(tǒng)充當控制、檢測等一系列的眼睛,接下來華恒儀表為您解讀工業(yè)現(xiàn)場最前沿的壓力變送器使用情況。
摘要:隨著國家節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略的實施,天然氣發(fā)展迅速,計量糾紛及輸差問題也日益突出,如何準確計量確保買賣雙方的合法利益成為關(guān)注的重點,天然氣為多組分氣體,影響計量結(jié)果的因素較多,文章主要分析整流板對超聲流量計計量結(jié)果的影響,為流量計的安裝、選型、檢定提供技術(shù)支撐。
按照GB/T18604《用氣體超聲流量計測量天然氣流量》要求[1],進入超聲流量計的天然氣應是對稱的充分發(fā)展的紊流速度分布,但由于上游管路的管道配件、調(diào)壓閥及直管段長度等會影響進入流量計的氣體速度剖面,從而影響測量準確度。為了減小流速剖面對計量的影響,各流量計廠家均配備了整流板安裝至流量計前10D位置,用于減少旋渦和改善天然氣速度分布。
不同廠家流量計的聲道布置及流量計算數(shù)學模型不同,對進入流量計的流態(tài)要求不同,配套的整流板也不同,圖1是三個廠家配套的整流板,由圖可以看出,每款整流板的開孔布局、分布方式均不相同。由于大家對流量計整流板關(guān)注的少,錯誤的認為只要有整流板就能保證流量計的準確度,在流量計配整流板時未嚴格按照廠家要求進行配置,同時送檢流量計時也未將配套整流板同時送檢[2],導致檢定過程用整流板與現(xiàn)場應用過程整流板不一致。
為了確認整流板對超聲流量計計量的影響[4],本文首先采用三維仿真模擬,利用模擬數(shù)據(jù)進行計算,計算不同整流板對同一流量計的影響量,然后通過在檢定站進行實流測試對模擬計算結(jié)果進行驗證。1三維仿真模擬計算
1.1建立模型
利用計算流體力學軟件FLUENT對三維流場進行仿真,對流場的求解建立在流體力學的基本控制方程之上,即連續(xù)性方程、動量方程和能量方程,這些方程遵守了質(zhì)量守恒、牛頓第二定律和能量守恒三個物理學基本原理。同時由于管道內(nèi)流體處于湍流狀態(tài),還需使用湍流方程對流場控制求解[5]。FLUENT中有多種湍流模型,其中k-模型是目前應用非常為廣泛的模型,該模型又分為標準k-模型,重組化的k-模型和可實現(xiàn)的k-模型。
三種湍流模型在形式上類似,主要差別在于計算湍流粘性的方法、控制湍流擴散的湍流普朗特數(shù)、體壁面位置上如何進行處理等存在不同。結(jié)合天然氣流量計計量的工況條件和相關(guān)文獻資料,采用重組化的k-模型(RNG模型)。計算流體力學軟件FLUENT計算管道內(nèi)湍流流場時,正是基于上述三個基本控制方程,同時結(jié)合合適的湍流模型并在給定邊界條件下進行求解,得到了流場內(nèi)部各變量,模擬結(jié)果見圖2。
1.2計算分析以
Daniel流量計為例進行分析,不同整流板對流量計量結(jié)果的影響。Daniel流量計為四聲道流量計,四個聲道分布如圖3所示。
通過三維仿真模擬得到四個聲道的流速v1、v2、v3、v4,利用式(1)計算平均流速v。
式中:wi為各聲道的權(quán)重因子。計算三種整流板下流量計的平均流速,同時通過積分計算的理論平均流速進行比較,根據(jù)式
(2)計算誤差[7]。通過模擬22m/s和3m/s兩種流速下的流體流態(tài),結(jié)果見表1、表2。
通過模擬分析可見,不同整流板在下游10D位置的流體速度分布梯度有較大差異,通過同一流量計進行計量后有較大偏差,Daniel與Elster整流板差異較大,計量偏差也較大,可達0.59%,Daniel與Sick整流板較為相似,整流板對流量計的影響相對偏小,約0.15%,但不同流速的影響量不同。
2試驗驗證
2.1三維仿真結(jié)果驗證
為了驗證三維仿真分析的結(jié)果,選用了一臺DN200Daniel超聲流量計進行實流檢定測試,測量范圍為:85.19~3124.64m3/h,測試流量點分別為4000、3000、2000、560m3/h,分別在流量計上游10D處安裝Daniel、Elster、Sick整流板,測試結(jié)果見表3和圖4。
通過實驗測試分析,實驗結(jié)果與三維仿真模擬結(jié)果基本一致,三種類型整流板對流量計計量結(jié)果有一定的影響,Daniel與Elster影響的偏差非常大,Sick處于中間位置,計量結(jié)果的非常大偏差可達0.6%,同時在不同流速下,整流板對計量結(jié)果的影響不同,在40%Qmax流量點處影響相對較小,在往大流量或者小流量偏移時影響量逐漸變大。
2.2流態(tài)剖面影響試驗驗證
為了驗證流速剖面對計量的影響,選用一臺DN150Daniel流量計進行試驗[8],流量范圍為47~1846m3/h,分別對不安裝整流板、整流板部分整流孔堵塞及整流板正常安裝條件下進行測試,測試結(jié)果如表4所示。
三種安裝條件下測試結(jié)果偏差較大,說明流速剖面對計量結(jié)果影響較大,在上游10D處安裝整流板可有效較小流態(tài)的畸變,測試結(jié)果相對可靠,其他安裝條件與之對比可分析出安裝對計量的影響。在不安裝整流板時計量結(jié)果相對偏大0.3%左右,整流板部分堵塞時,計量結(jié)果相對偏大0.6%左右。對于不同類型的流量計安裝條件對計量結(jié)果的影響不盡相同,該測試結(jié)果僅對被測流量計適用,測試結(jié)果表明安裝條件的不同會導致經(jīng)過流量計的流體流態(tài)不同,對計量有較大影響,至于影響趨勢及影響量需經(jīng)過大量理論及試驗數(shù)據(jù)進行分析[9]。
3案例分析
在某長輸管道計量站內(nèi)計量用流量計為DN400Elster超聲流量計,在應用過程中與下游計量監(jiān)督站出現(xiàn)較大的計量交接差,通過對計量系統(tǒng)的排查,發(fā)現(xiàn)檢定時選用的是相同口徑的Daniel整流板,未選用Elster配套整流板,為了確認是否是整流板的影響,利用移動標準裝置到現(xiàn)場進行了在線實流測試,測試結(jié)果與前檢定結(jié)果有較大偏差,非常大偏差為0.7%,具體結(jié)果見表5。
4結(jié)論及建議
(1)整流板對天然氣流體具有整流效果,可有效提高流量計計量的準確度,不同型號整流板適用不同類型的流量計,不能混用,混用后會引入較大的偏差,偏差非常大可達0.7%。
(2)通過三維模擬仿真及流量計計量的數(shù)學模型可分析不同整流板對流量計的影響量,通過模擬和大量的試驗數(shù)據(jù)可建立一套整流板對流量計計量的修正模型,在檢定與使用過程中選用整流板不同時可通過模型進行修正補償,同時可在計量系統(tǒng)評定時通過該方法定量分析計量結(jié)果的偏差。
(3)建議流量計使用及檢定時采用相同的整流板,有條件的場站可將在用整流板與流量計整體送檢,避免因整流板選型造成計量偏差。
儀器儀表是工業(yè)化進程的基石,只有選用工業(yè)現(xiàn)場選用合適的儀表,才能夠事半功倍,自動化流程才能夠更加自動化。
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